——陜西龐家河金礦選廠改造實現降本增效
自2月份復工以來,陜西龐家河金礦有限公司圍繞“目標不變、任務不減、標準不降”的總要求,積極開展各項工作,選廠技術改造后的新生產線,經過一段時間的調試運行,生產指標均未達到設計標準,處理能力小、回收率低等技術問題陸續顯現。大隊領導及金礦班子成員對此情況枕戈待旦,尤為心切。
3月初,二一一大隊副總經理、金礦副董事長、支部書記盧飛親自督導選廠,加強管理,組織黨員骨干進行技術攻關,從人員、設備及成本管控三個方面入手,針對存在的工藝和設備問題,通過不斷分析研究,對癥下藥,大刀闊斧地進行工藝技術調整和設備微改造,細化了生產流程和改進方法。
結合現場工作,由選廠主任、老黨員濮國榮同志親自示范如何正確操作和處理故障,規范操作方法。對生產中出現的工藝問題,進行了系統的分析,制定了具體的技術調整方案,對球磨加球量及鋼球配比、藥劑制度、漩流器工作方式、浮選槽調節板等生產及設備重要環節進行了細致的調節。僅用一周時間,各項工藝技術指標均有了很大提高。
同時,對舊球磨機襯板進行了改造,實現了廢舊利用,節約材料成本;對分級機葉片采用了聚氨脂耐磨材質的新材料進行替代更新,降低了葉片的消耗成本和機械動力成本;用新型自吸泵替代了原來的離心泵,解決了生產尾水的返回利用問題,消除了生產尾水的環保安全隱患,降低了維修成本;對材料消耗及維修成本占比最高的柱塞泵進行了更新改造,采用新型變頻連動控制操作系統,實現柱塞泵和清洗泵的連鎖自動操作,降低了動能消耗,延長了柱塞泵配件的使用壽命,減少了故障維修頻率,提高了設備運轉率,使得生產節奏得以穩中求固,預計柱塞泵配件材料消耗可下降40%;為了減少人工取樣的誤差,達到精細化管理,在原礦漿、尾礦管道加裝了自動取樣機,更加精確的監控了原礦和尾礦的品位。
另外,對于新型浮選工藝的研究工作,也在積極進行中,已取得初步成果,力爭在二季度應用于生產中。
目前,龐家河金礦選廠生產回收率持續穩定在了80%以上,處理能力基本達到飽和,投入產出經濟效益也達到了最大化,4月份金屬回收率、產量等經濟指標均創歷史最好水平。
揚帆啟航新征程,相信在211大隊和金礦兩級班子的領導下,金礦全體員工將重整行裝,用更加飽滿的精神、更加昂揚的斗志、更加拼搏的干勁,創新賦能再出發,一定能夠打贏龐家河金礦“降本增效、扭虧為盈”的攻堅戰。